华北油田采油一厂清苑新区伴生气外销释放绿色效益
5月17日走进中国石油华北油田采油一厂清苑新区高79平台,正值伴生气外销试运行关键阶段。黄色管道与银色气液分离器之间,工程技术人员穿梭忙碌,通过一次次精准调控,将伴生气的“效益”从地下成功引至地面。
“冬天那会儿,来液温度只有20摄氏度左右,一进分离器液位计就凝堵了,根本摸不清液位。”工程技术研究所集输室主任盛楠一边检查管线一边回忆。这是投运前最棘手的难题——低温导致产液流动性差,伴生气分离效率低,直接阻碍外销启动。为此,盛楠与生产运行科李利反复核算热力系统、检测原油物性,最终提出“先升温、后分离”的工艺思路:利用燃气加温器将产液升温至40℃以上,再送入分离器处理。“这一步调整,不仅保障了系统运行稳定,也让伴生气回收率大幅提升。”李利的话语中透着欣慰。从“低温困局”到“升温破局”,一次工艺优化,打开了提质增效的新通道。
“压力多少?”“0.35兆帕。”“再拧四分之一圈,你看住表!”清苑巡检维护班书记翟红城紧盯着压力表,年轻技术员卜令达俯身调整阀门手轮。随着手轮缓缓转动,压力表指针微微跳动,最终稳定在0.38兆帕。“压力控制的精度直接影响分离效率和气量回收。”翟红城解释道,这个“四分之一圈”的背后,是对每一方气效益的极致较真。不远处,厂家工作人员正在对伴生气进行第三次甲烷含量检测,仪器“滴滴”声中,屏幕数字不断跳动。“连续测三次,数据没问题才能切换外销流程。”每一次检测,都是对气源质量的严格把关。调压、检测、数据、流程,每一处的“精细”最终都汇聚成实实在在的“效益”。
盛楠在分离器旁反复核对进出口管线连接情况,她对翟红城强调:“分离器的出口电动阀必须与液位实现精准联锁,要根据生产运行情况设定合理的联锁值,满足井场无人值守的应急处置要求。”这个看似普通的细节,实则关系着整个系统在无人值守状态下的安全底线。电动阀与液位联锁,好比给系统装上“自动保险”——液位一旦越界,阀门自动响应,既保安全,又保效率。“安全是最大的效益。”盛楠的话点明了关键,在提质增效的链条上,安全护航始终是不可或缺的一环。
“这一区块伴生气甲烷含量高、热值大,气油比高达38立方米/吨,经济价值十分可观。”李利拿着生产调度表介绍,“每一批外销气都要做到数据可追溯,确保每一方气都能‘颗粒归仓’。”从“先升温、后分离”的技术突破,到“四分之一圈”的精准操作,从三次气体检测的数据闭环,到电动阀联锁的自动化设计——每个环节都在朝着同一个目标发力:把之前损耗的伴生气,转化成看得见摸得着的效益。
阳光下,黄色管道在井场间延伸,银色分离器平稳运转,气体流量计的数字持续跳动,清苑新区高79平台的伴生气正源源不断向外输送。这是华北油田推进资源高效利用与绿色低碳发展的生动缩影。从单点的“升温破局”到区块的全面回收,从一座平台的精益运营到冀中油区的系统整合,华北油田在打造世界一流现代化能源企业的征程上,以创新驱动与精细管理双轮并进,持续深化伴生气综合利用,不断拓展节能减排、低碳增效新空间,让绿色发展的底色更亮、高质量发展的成色更足,为实现“双碳”目标注入坚实动能。(王亚平 杨亚娟)