“降增”之间提质增效
湖南中烟常德卷烟厂制丝车间坚持创新驱动,从小处着手、从细处发力,聚焦设备成本控制、能源成本控制、原料成本控制三个维度精准发力,在降本增效上取得显著成效。
设备成本控制:创新攻关引领高效运维
“水分仪机箱温度都到42℃了,显示器又卡死了!”,这是过去在制丝车间工作群内常能看到的员工反映。原水分仪HMI机箱温度经常过高,导致显示器及电源适配器故障频发,降低设备使用寿命的同时更使得维修成本长期居高不下。为此,该车间成立了项目小组开展了专项技术攻关,将HMI机箱材质更换为散热性能更佳的铝合金,同时,选用功耗较低的显示器,减少了发热源,成功降低了机箱内部温度、增强了机箱的散热能力。此外,水分仪的故障更换次数由原先的25次/年锐减至5次/年,设备的使用寿命得到显著提升,有效降低了维护成本。
图为升级优化后的水分仪机箱
能源成本控制:节能减排助力绿色转型
为有效降低能源消耗,在空压能源使用方面,通过划分区域限时使用空压以及新增空压枪实现自主控制通断,显著减少了空压的浪费;在蒸汽能源使用方面,通过测温枪检测和冷凝水回收情况监测,解决了管道内漏和优化蒸汽冷凝水快速排放问题;在水资源使用方面,创造性地提出了除异味设备错时清洗改造策略,避免了高峰期后使用自来水清洗设备造成的浪费,全年可节约水资源费用近10万元;在电能使用方面,对除尘风机运行模式进行了改进,避免了叶段停止生产后相关电机空运行的情况,有效降低了电能消耗。“车间在节能减排下了不少功夫,我们也逐渐意识到节能减排是每个人的责任,现在下班我都会自觉关好‘水电气汽’的阀门。”该车间一位操作工如是说道。
图为操作工检查蒸汽阀门情况
原料成本控制:精细管理提升原料利用率
“烟叶成本控制始终是我们工作的一大重点,如何降低原料成本、提高原料利用效率是我们努力的目标和动力。”制丝车间主任龚剑说道。为此,车间优化了烟叶成本管理体系,建立了烟叶成本责任制度,层层细化、级级压实、全员参与,有效提升了全员烟叶成本意识和责任意识,降低了生产成本。其次,还针对性的对跑冒滴漏、DCC松散回潮机造碎等关键问题逐个进行了改进。为有效降低生产过程中跑冒滴漏现象及原料损耗,以加强精益管理和设备改进两大举措促进设备运行优化,降低了跑冒滴漏造成的生产浪费,提高了原料利用率;针对DCC松散回潮机造碎问题对加水系统进行了改进,提升烟叶耐加工性减少造碎的同时,增大了杂气量的释放。
常德卷烟厂在成本控制方面的创新举措不仅取得了显著成效,更体现了新时代背景下企业的责任与担当。未来,常德卷烟厂将继续坚持创新驱动,优化成本管理,为实现高质量发展的目标赓续奋斗。
文/田雅卉 图/杨成奥